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上引法的工艺流程度

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解决时间 2021-01-25 22:44
  • 提问者网友:爱唱彩虹
  • 2021-01-24 22:11
上引法有那些重要素
最佳答案
  • 五星知识达人网友:蕴藏春秋
  • 2021-01-24 23:10
上引法工频炉本来没有精炼程序,不能冶炼废铜线、废品店回收来的原料紫杂铜。但通过试验,改进操作方法和工艺,实现了上引法工频炉也能溶炼出符合国家标准要求的铜杆,取得了一定的经济效益。本文论述详尽,便于操作。值得推广。溶炼废铜线的方法
  针对这种情况,我厂试验利用上引法工频炉自己溶炼废铜线,并对外实行加工。取得了一定的经济效益。具体方法如下:
  1. 选择原材料。我厂为了保证溶炼废铜线的质量,对所有的废铜线进行了选择。我厂是一个漆包线生产厂家,主要废线是拉线和漆包车间的废线,另外,我厂还从各废品店,收购一些废紫杂铜,收购的废紫杂铜里常常有一些黄铜,废塑料土块石头等混杂在里面,所以,必须进行适当地清除。再进行打捆,每捆 10 公斤左右。
  2. 选择冶炼用的活松。活松一般采用刚伐下来的松树,长短大小要有利于操作。我厂采用的是厂内间伐的松树,长 2 米,直径在 5 厘米左右。弯曲度小于全长的 2% 。
  3. 把原有铜液从上引法工频炉里引杆至最低位置,我厂工频炉容量在 6-7 吨之间,加废料时只留 2.4 吨左右在炉子中,留下足够的空间来,以便存贮熔炼的废铜线液。开始按正常生产加料,铜液温度控制在 1150 ± 5 ° C ,铜液上的木炭覆盖厚度控制在 100-150mm ,冷却水进水温度控制在:热天控制在 26-30 ° C ,冷天控制在 21-25 ° C ,进出水温差 8 ° C 左右,供水压力 0.18-2.2Mpa 。加料过程中会产生大量的渣子和炉壁挂渣,要注意按时清渣。清渣数,每小时不能小于一次。我厂一次投料量在 4-5 吨之间。
  4. 插活松。加料完成后,对上引法工频炉内的铜液进行插活松还原,除去铜液中的气体。还原氧化亚铜为铜,当松木在高温下分解时,碳氢化合物直接与铜中的 Cu 2 O 起化学反应作用,其反应式为: 4Cu 2 O+CH 4 =8Cu+2H 2 O+CO 2
  5. 静置。插完活松后,实行保温静置 8 小时以上,这样,可以使铜液中的气体从铜液中完全溢出,因为铜液中存在的气体,是缓慢向上升的,要想使它完全不存留于铜液中,要有相当一段时间,通过静置后,它就能使铜液中的气体完全溢出,不使引出的铜杆产生空心了,再有通过静置,能使铜液中的杂质,升浮到铜液表面,通过扒渣、清理,能减少铜中的杂质。
  6. 引杆,通过以上部署后,就可以正式引杆了,引杆速度按工艺要求控制在 500-700mm/min ,铜杆引出结晶器与空气接触的表面温度: 100 ° C 左右,引杆时,加符合国标 GB-466-82 规定的一、二号铜板,其化学含量如表 1 :
  表 1 铜的化学成分
  铜品号
  代
  号
  化学成分( % )
  铜不小于( % )
  杂质含量不大于( % )
  砷
  锑
  铋
  铁
  铅
  锡
  镍
  锌
  硫
  磷
  总和
  一号铜
  Cu-1
  99.95
  0.002
  0.002
  0.001
  0.004
  0.003
  0.002
  0.002
  0.003
  0.004
  0.001
  0.05
  二号铜
  Cu-2
  99.90
  0.002
  0.002
  0.001
  0.005
  0.005
  0.002
  0.002
  0.004
  0.004
  0.001
  0.10
  7. 对铜杆各项性能进行分析化验。经过引杆出来后,取样用肉眼观看,铜杆表面光亮,无斑痕,断面呈玫瑰红色,细粒结晶, 在拉线和引杆过程中,分别取 3.0mm,8.0mm,14.4mm 进行试验分析,其结果均符合国家规定的各项要求,其试验结果如下
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  • 1楼网友:詩光轨車
  • 2021-01-24 23:21
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